e39 的冷气进气滤清器 肥肠, 时间到了, “麸去了” ......  

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这个在 e39 车上引擎室内 连接冷气活性碳滤清器, 暱称 肥肠 的冷气进气连接管, 料号有区分左右, Right microfilter channel 64 31 8 379 620 (R) ; Left microfilter channel 64 31 8 379 621 (L), 材质标示是 PP-MX, PP/EPDM ; 在历经 15 年余的高温与震动摧残后, 接头卡榫处很难不会有裂痕, 我们家小五车上的状况是, 驾驶座侧的肥肠从连接卡榫的颈部完全断裂 (裂成两块, 怠速时还会跟著震动发出叩叩声 ......) ; 副驾座是相同位置裂了约 1/2 圈, 勉强硬撑著 ; 询问过车厂, 一颗 $2,800, 两颗要 $5,600 元钱, 换作您是车主, 修还不修 ? 

扣扣声听了大半年, 终于等到忍不住受不了的那天 ......, 买了 椭圆斜面烙铁头, 搭配家里的 40W 电烙铁, 加上汰旧换下旧车材零件的 PP 塑胶 (取其耐高温相同材质熔接, 预先裁剪成小条/小块), 打算来个 「鱼鳞焊焊熔接大法 」。

施工过程就不拍了, 反正就是拿把电烙铁, 东戳西戳的, 沿著裂缝熔融/黏合塑料, 并在适当位置补上裁成小条块状的 PP 塑料, 做熔融补强。唯一要提醒的, 就是切记一定要在通风处+风扇气流可快速吹走塑胶味的环境下施工, 一定要戴上保护性足够的口罩。 

 

就这样, 一开始很开心地用漂亮的标准鱼鳞焊熔接了 1/3 圈, 然后, 一拉, 完全脱离跟没焊一样 OOXX ......

 

多次尝试后, 觉得最好的方式是 :

(1) 分段逐次施工, 每次处理一小段 (10~15cm) 就好 

(2) 烙铁熔融的深度约塑料的 1/2 厚即可, 熔接完要稍等冷却凝固再松手, 避免黏合不牢靠或走位变形 (按 : 太浅黏合力度不足, 太深穿透对侧又易造成变形走位不好修补或影响卡榫间距 ......)

(3) 每一小段的正面熔接完, 就接著熔接该小段的背面, 确认牢固后再进行下一个小段

(4) 因熔融而变薄或凹陷处, 以裁成小条块状的 PP 塑料做补强, 补强塑料要确实熔融并与原材相熔均匀 

(5) 如果想要美观点, 整圈黏合完成后, 再沿著熔融线做适当的 鱼鳞焊浅压痕 (不过还是很丑就是了 ......)

(6) 小诀窍一是, 长椭圆形的固定卡榫圈, 是软质可拆卸的, 拆下来会比较好做熔接 (套回去得时候要留意左右肥肠的卡榫上/下面就行)

(7) 小诀窍二是, 熔接处不仅要修补裂缝, 最好以塑料补强, 确实熔融并抹平延伸适当距离 (酌增加黏合强度)

 

熔接修复完成的两颗 肥肠 ...... 

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熔接完成的痕迹 (嗯, 有点丑 ......)

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熔接完成的痕迹 (嗯, 丑没关系, 黏合强度够就好 ......)

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进气管内侧的熔接痕迹

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进气管内侧 弯角处的熔接痕迹 

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这样熔接黏合后, 简单测试强度, 几乎等同新品, 略施力拉扯转折都不会有松散感 ; 实装上车一次就搞定, 喀喀两声就轻松装上, 卡榫没走位没变形, 非常耐用。
 
材料成本 : 40W 椭圆形斜面烙铁头一个 ($30) ;

外加可能是吸了快一个小时的塑料毒气觉得轻微头晕了一阵子就是了  .......  

 

 

 

 

 

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