2019年2月全國農用多缸柴油機使用中故障率根據調查平均為3243ppm,同比下降485ppm,環比上升242ppm,總體故障率較低,同比、環比均變化不大。本月多缸機各系統故障率為:曲柄連桿機構633ppm,配氣機構75ppm,電氣系統820ppm,進排氣系統149ppm,冷卻系統261ppm,燃油供給系統932ppm,潤滑系統112ppm,其他261ppm(ppm表示「百萬分之…」,例如1ppm即為百萬分之一,10000ppm即百萬分之一萬,也就是1%,亦即10000ppm=1%)。下圖是2019年2月多缸機各系統故障率圖表:

下圖是2019年2月多缸機各系統故障率柱狀圖:

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2月份是中國傳統節日春節所在月份,也是農業機械傳統的使用淡季,農用多缸機使用量相對較少,調研得出的故障率也維持在較低水平,2月故障率僅有3243ppm,也就是0.32%,與1月份相比變化不大,均維持在低位。下圖為1月與2月多缸機故障率比較圖。

本月多缸機各系統故障中,燃油供給系統故障佔比28.7%,故障率排名第一;電氣系統故障佔比25.3%,故障率排名第二;曲柄連桿機構故障佔比19.5%,故障率排名第三;冷卻系統故障佔比8.0%,故障率排名第四。燃油供給系統中故障件主要是高壓油泵、噴油器等,電氣系統中故障件主要是起動電機、ECU供電斷電器、預熱繼電器、線束等,曲柄連桿機構中故障件主要是缸套、活塞、活塞環、飛輪殼等,冷卻系統的主要故障是水堵凍掉、油水混合、水泵凍壞等。下圖是2019年2月多缸機各系統故障佔比圖:

2019年2月多缸機典型故障:

6105型增壓柴油機(配套1504拖拉機)缸套裂紋。

調研中了解到吉林一台1504拖拉機新車磨合時出現發動機抱死故障障,發動機廠家服務人中拆檢發現該台6105發動機三缸缸套有裂紋、油底殼機油里有防凍液,拖拉機工作時間表顯示只工作不到4個小時。

該台拖拉機所配柴油機為廣西某知名品牌發動機,因為是新車就發生了缸套裂紋的嚴重故障,用戶非常不滿,要求換車,後經銷商協調後為用戶更換了一台新發動機。相對需言,多缸機缸套裂紋的故障實際使用中相對較為少見,那麼造成缸套產生裂紋的原因有哪些呢?下面我們分析一下:

1、產品本身質量問題及生產製造方面的原因引起。一是缸套在製造加工時存在細小裂紋,在檢驗時未能被檢驗出來,裝車使用後,在高壓高溫下形成開裂。二是缸套安裝後缸套凸出量超差,超過設計規定值,漏檢或未檢查出來,擰緊缸蓋螺栓後,造成缸套台肩的退刀槽處開裂。新車出現缸套裂紋故障,多為此類原因引起。

2、使用不當引起。一是啟動方法不正確,比如在寒冷的冬季使用是,經常採用先啟動髮油機,然後加冷卻液的方式使用,造成缸套裂紋。二是在發動機高溫開鍋後,突然加註過冷的冷卻液造成缸套裂紋。三是發動機大負荷、大油門使用後立即熄火停車,並放掉冷卻水。

3、維修不當引起。比如配件存在問題,選擇的缸套或者缸墊不符合要求,有的缸套直徑相同但結構存在微小差異而不能通用,維修人員誤換上不合格缸套,因缸墊、缸套不完全匹配造成氣缸套裂紋;二是缸套壓入缸體後,維修人員沒有檢查缸套凸出量(生產廠家裝配發動機會檢測,但維修時,維修人員一般不會去檢測該量數值),缸套凸出缸體上平面的高度超過了設計規定值;三是安裝缸套前,沒有對缸體上口台肩處的臟物、銹跡等進行徹底清除,造成缸套安裝後缸套與缸體的接觸面不平整,缸套呈微傾斜狀,發動機工作時缸套承受額外的側壓力;四是維修人員在壓裝缸套時,違規使用鐵鎚直接敲擊,或在沒有安裝缸墊的情況下用缸蓋直接壓緊缸套,且缸蓋擰緊力矩過大;五是濕式缸套的封水圈與缸體孔配合過緊,安裝時用外力強行壓入,也會引起缸套裂紋。

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